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球墨铸铁活塞环的铸造技术视频线材大冶造料机计步器墙纸墙布Frc

发布时间:2023-12-08 03:25:51 阅读: 来源:滤膜厂家

球墨铸铁活塞环的铸造技术

摘 要:重点阐述了在我国现有Mn、P、S超高新生铁的条件下,严格控制炉前原铁液C、Si含量,采用特殊的球化剂、孕育剂,在先进的铸造工艺设计基础上,生产优质单体双片球墨铸铁活塞环的铸造技术。

关键词:单体双片活塞环;优质生铁;球化处理;孕育处理

活塞环在发动机中起密封、传热和支承等作用,因此要求活塞环有良好的耐磨性、弹性和热稳定性,尤分支电缆其是对一道环要求更高。球墨铸铁活塞环的开发和应用是活塞环制造史上质的飞跃。如何稳定地制造球墨铸铁活塞环是活塞环行业面临的难题。为了解决这一难题,本厂从德国GOETZEA引进了单体双片铸造球台球厅墨铸铁活塞环的全部技术和相关设备。

如图1所示,单体双片铸造的设计指导思想是利用铣刀把铸坯的中心缩松及容易产生针孔、夹渣缺陷的上下表面铣削,从而获得优良的球墨铸铁活塞环。这种铸造方式国外已经得到广泛的应用,并且具有丰富的生产经验,国内许多厂家也接受并开始了试制,但还不很成功。其主要原因是原材料问题及球墨铸铁活塞环的生产工艺过于复杂,很难确保球墨铸铁活塞环的基体组织,不能保证铸件的合格率。虽然本厂引进了全部铸造的软硬件,但是在原材料供应、生产工艺等方面还存在许多问题,试制初期也经常出现球化率不高、球数合格率达不到要求等情况。经过试制和摸索,基本上掌握了适合本厂的生产工艺,较全面地解决了球墨铸铁活塞环铸造上的技术问题,从而确保了球墨铸铁活塞环铸件的合格率。下面简要介绍本厂是如何试制球墨铸铁活塞环的。

1 工艺可行性分析

德国专家一再强调“球墨铸铁活塞环生产的关键在于原材料”,没有合格的原材料是很难生产好球墨铸铁活塞环的。他们强调采用高纯生铁或合成生铁,其成分为:3 8%~4 3%C,0 2%~0 4%SI,0 04%~0 15%Mn,P0 1%,就会在晶界产生磷共晶,使强度、韧性、塑性降低。④含硫量超高0 016%以上。较高的含硫量会直接消耗球化剂的用量,特别是凝固期间溶解态的硫对石墨球化的影响,会直接影响球化处理的效果,降低力学性能,增加铸造缺陷(夹渣、皮下气孔等)。

碳硫分析仪的使用为及时掌握原铁液的含硫量,正确控制球化剂的加入量创造了条件,同时M孕育剂的使用也为球墨铸铁活塞环的生产起到了辅助作用。经过以上工艺分析,采用国内的原材料是能够生产出合乎国外要求的球墨铸铁活塞环的。

2 工艺性试验及分析

采用40%~100%上述成分的生铁,60%以下的回炉料7、按操作记时器上“RESET”键,在150kg中频炉中熔炼。加强操作工艺,确保球化温度达1500~1550℃,从铁液出炉至浇注完毕的时间控制在10min之内,确保球化效果。

2.1 球化处理

使用定制的球化剂,成分如下:38%~48%Si,5 0%~6 5%Mg,RE≤1 0%,Al≤1 0%。粒度:5~40mm。此种球化剂与国内常用的稀土硅铁镁合金或稀土硅铁镁钙合金球化剂比较,其含镁量低于前者,又高于后者。球化反应较平和,且在保证球化效果的前提下能较好地控制球化剂的加入量,保证球化剂的吸收率,并且较好地控制铁液温度的下降。另外,使用的球化剂稀土元素含量极低,从而使球化处理后铁液中残留稀土量不致过高,减少渗碳体的形成;而残留在铁液中的微量稀土元素既可抑制球化干扰元素的作用,又可以提高孕育时的成核率。

经过一系列的试验发现,活塞环不同的V/O比(断面面积与周长之比)所需球化剂的加皮草入量不同;不同的原铁液含硫量所需球化剂的加入量也不同。球化剂的加入量是烧损量、去密封机硫耗镁量与残余镁量的总和。

由于原铁液出炉但未来10年印度市场的发展速度将10分惊人温度、球化处理方式主要纸种盈利偏低、停留时间的长短都将影响镁的损耗量,为了正确控制球化剂的加入量,对生产中变化较大的因素加以控制,球化温度应控制在1500~1550℃(最佳在1530~1550℃),球化剂加入采用凹坑包底冲入法,球化处理后浇注时间不超过8min(最佳控制在6min内)。在操作周期和工艺基本不变的情况下,认为镁的烧损量基本一致。

由于原铁液含硫量较高,不可能达到30000球粒/cm2)才有可能达到铸态基体组织中渗碳体


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